近期,黃石新興鑄造部“提高鑄件球化石墨等級”課題攻關取得新成效,解決了鑄件內在質量難題,提高了鑄件的使用壽命,有力助推了鑄件產品質量提升。
今年4季度以來,公司鑄造部以質量問題為導向,以提質增效為目標,開展生產質量難題轉化課題項目攻關活動。針對鑄件裂紋等質量影響產品內在品質這一難題,鑄造部成立以“提高鑄件球化石墨等級”為項目課題的攻關小組,開展課題項目攻關。
項目攻關小組通過對2021年鑄件廢品量分析研判,運用魚骨分析法從稀土含量、石墨粗細、包中填料、澆注過程中的隨流孕育等方面進行跟蹤、取樣、對比實驗,發現球鐵鋼錠模球化等級低,對鑄件內在質量產生的影響較大。質量工藝人員深入生產現場精準施策,采取控制出鐵溫度,減少球化劑加入量,加入碳化硅細化石墨等方法,并重新修訂規范崗位操規,自行制作隨流孕育斗,確保澆注過程中隨流孕育不均勻的現象。經現場跟蹤觀察金相,球化等級3級,球化率較攻關前提升了20-30%,有效的減少了鑄件質量事故。
近期,公司領導帶領精益管理部門有關人員參加鑄造部“提高鑄件球化石墨等級”課題攻關成果發布會,對取得的成效予以充分肯定。下一步,鑄造部將進一步跟蹤量化合金料的實驗數據,將措施形成OPL課件培訓資料,對相關崗位人員進行培訓。(張衛霞)